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全国供热事故案例选编(供热事故案例分析)

2022-06-08 09:04

沈女士的好朋友老W在一家修理厂工作。因为同一个专业,他们自然对故障电机有更多的话题,所以沈女士有特权和机会看到电机故障案例。他们公司承接了一台H355 280 kW铸铝转子电机。客户说调试过程中出现了明显的振动,更换轴承没有效果。但是由于供暖的时间要求,厂家只能求助最近的维修单位,也就是老W工作的单位。

结合客户采取的措施,轴在拆卸和维护时可以手动拔出。检测电机转子铁芯轴孔的大小和轴的铁芯位置。两者之间的配合为明显的间隙配合,最小间隙为一侧0.08mm。维修单位向厂家反馈了问题,他们对问题的发生过程进行了全面检查。因为我最好的朋友W先生,女士对问题的过程有一点了解,以及我对问题的分析,所以想和大家分享一下这个案例。

1故障表象描述

轴周向有周向划痕,但对原加工面影响不大。根据制造商提供的数据,轴的加工尺寸没有太大问题,轴孔直径明显超差.

转子轴孔尺寸过大时,可发现一端轴孔损坏严重,铁芯端部有明显锅底迹象;

轴孔轴向有明显的摩擦痕迹,应该是轴退出过程造成的;

转子表面完全发黑,加热后状态明显;转子凹槽严重锯齿状。

2基于故障的分析和判断

从验证中发现,转子轴曾经被加热并退出,导致轴孔直径损坏和扩大。标准轴再次嵌套后,电机运行过程中出现转子离心,与轴发生周期性和非周期性撞击,最终导致电机振动。这个问题可能发生在电机的测试阶段,也可能发生在电机的使用阶段,但对电机本身是致命的打击。

3来自制造厂家的分析结果

当电机转子在动平衡过程中不能满足平衡控制要求时,检查转子的马蹄形问题,采用闷油冷压的方式抽出轴,然后通过校正工装(类似于虚设轴)对铸铝转子铁芯进行整形。整形后,轴与铁芯粘结紧密,无法抽出,轴被冷压强行抽出,最终导致铁芯孔严重损坏变形,轴孔直径也严重超差。转子变黑是由于在初始成形过程中加热轴和转子造成的。

不同的电机厂商可能会遇到类似的问题,但修复技术有时比正常的生产加工技术更难控制,因为每个案例都会有自己的个性化特点,但如何解决这个问题是技术和管理的有效融合。

以上非官方内容仅代表个人观点。

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